朝マック食べる
KKK01君の腕は余りにも強度不足である
MD06でS県の研究所からN県の研究所まで運搬し、積載状況を実地試験しているがスチールへのアームのネジ止めはスチールのタップにネジ止めした状態では強度不足でネジが抜け落ちる
今日も右腕が脱落した。
ナットを使用して
出来れば、ロックナットで確実に脱落しないように強固に固定すべきだと分かった
実験用アームは実用的レベルの耐久性や強度が持ち得無い設計のようである
ネジ止めを再検討してアームを組み治す必要があるだろうね!
写真のタップネジでは強度不足
このようにネジが緩みもぎ取れる
このアルミ部分のネジ止め構造もネジが貫通して固定する構造に改善されないと耐久性がゼロである
実際的実用的レベル
仕事に対応可能なアームの強度には構造の大幅変更が必要なことが分かった。
このアームでは僕のロボット君KKK01には使えない結論だ!
つづく
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