週末は仙台方面に旅行に行ってたので,少しお休みでした。
まずは無安定マルチバイブレータ回路のお試し
図面を書いて見るとこんなようになります。
パーツはみんな手持ちで足りた。1点100kΩの方が半固定抵抗でした。作ってから間違いに気づく。
忠実に作ったつもりですが,脱調が激しい。オシロで見て見ると50Hzがでていない。あと電源の10uFと104のコンデンサーをつけ忘れた。まあこのように動かすこともできるってことだけ確認して,お遊びを続けます。不調の原因はしばらく遊んでから調査します。
次のお遊びは,BLDC用のESCでコントロールしてみる。
ESCによるコントロール
VRの回転とサーボの回転が逆になってる。接続を間違えたか・・・
もひとつ。このコンのロールだと180度の回転にならないみたい。振れ幅は135°くらいかな
あとはArduino+VRでコントロルか・・・
サーボモーターって初めていじったけど,けっこう使えそうです。今回はただ回して喜んでるだけですが,ロボットアームとかいろいろな工作ができそうですね。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます